西氣東輸二線(xiàn)東江水下穿越隧道本體結構檢測與評價(jià)分析
來(lái)源:《管道保護》2023年第2期 作者:柳雄 云少闖 吳磊 吳必章 時(shí)間:2023-4-25 閱讀:
柳雄1 云少闖1 吳磊1 吳必章2
1. 國家管網(wǎng)集團西氣東輸武漢輸氣分公司; 2.川氣東送天然氣管道有限公司
摘要:通過(guò)對西氣東輸二線(xiàn)東江水下穿越隧道本體結構現場(chǎng)檢測,取得隧道襯砌混凝土厚度及背后病害、襯砌裂紋深度、襯砌混凝土強度、凈空斷面、混凝土碳化深度、滲漏水水質(zhì)等檢測結果,依據國內隧道檢測技術(shù)規范與評價(jià)標準綜合分析和評價(jià),判斷隧道本體結構質(zhì)量狀況,為制定維護檢修方案提供決策依據,對管道江河穿越工程設計和運行管理具有參考作用。
關(guān)鍵詞:西氣東輸二線(xiàn);水下隧道本體結構檢測;沖擊映像法;地質(zhì)雷達法
當前國內輸氣管道通過(guò)江河的方式主要有:高架跨越、頂管穿越、定向鉆穿越、水下隧道穿越和溝埋敷設穿越等。水下隧道結構在長(cháng)期運營(yíng)過(guò)程中因發(fā)生物理、化學(xué)反應,導致隧道襯砌、鋼筋被侵蝕破壞。同時(shí),地下水長(cháng)期滲流導致泥沙大量流失,降低了圍巖的穩定性和強度,隧道襯砌背后發(fā)生病害,嚴重時(shí)威脅管道安全運行,有必要定期對水封隧道質(zhì)量狀況進(jìn)行全面檢測。本文以西氣東輸二線(xiàn)東江水下隧道穿越工程為例,對隧道本體結構檢測結果進(jìn)行分析評價(jià),及時(shí)發(fā)現安全隱患,提高管道運行的安全性。
1 東江水下隧道現狀
1.1 隧道概況
東江水下隧道長(cháng)1826米,于2012年竣工投產(chǎn)。穿越北岸(進(jìn)口)位于廣東省惠州市龍溪鎮,南岸(出口)位于惠州市潼湖鎮。隧道內自然充水保護,進(jìn)出口設洞門(mén),洞口采用厚約3 m~5 m的覆土保護。隧道采用“斜井+平洞+斜井”結構[1],其中,北岸斜井長(cháng)310.2 m、坡度24.6°,平洞長(cháng)度1061.2 m,南岸斜井長(cháng)454.7 m、坡度23.34°。斜井和平洞斷面均為直墻圓弧形(3 m×3 m),斜井與平洞之間為馬頭門(mén),底部設排水倉。
1.2 隧道現狀
打開(kāi)隧道洞口,經(jīng)45天連續抽排水作業(yè),底板仍存在部分積水無(wú)法排盡,F場(chǎng)勘查發(fā)現,隧道底板被混凝土骨料大范圍覆蓋;襯砌多處裂縫,且有滲水、出砂、出泥以及泌鈣析出等現象,部分襯砌已破裂,出現露筋;襯砌拼接處,幾處排水口出水量較大,導致抽水進(jìn)度遲緩;南、北斜巷段的底板和支墩底部由于被水長(cháng)期沖蝕,部分區域已出現露筋,支墩底部不同程度被沖蝕;隧道拱頂存在多處修補區域,且其周?chē)殉霈F裂縫和滲水,如圖 1所示。
圖 1 東江水下隧道破損現狀
2 隧道本體結構檢測
2.1 檢測內容和方法
依據Q/GGWXQ 290―2021《油氣管道隧道穿越段全面檢測技術(shù)規范》第7章“隧道及附屬結構全面檢測”要求,本次主要檢測內容和采用方法如下。
(1)現場(chǎng)詳細踏勘隧道本體結構現狀,確定具備檢測條件的區域,區分測點(diǎn)、測線(xiàn)、斷面布置。
(2)采用地質(zhì)雷達法檢測隧道襯砌鋼筋分布、混凝土厚度及其背后病害(疏松、脫空),在隧道左右邊墻、底板、拱腰和拱頂分別布置測線(xiàn)進(jìn)行探查。
(3)底板積水區域使用沖擊映像法(PHALANX密集陣病害掃描技術(shù))檢測襯砌混凝土厚度及其背后病害(疏松、脫空)分布,以及底板厚度和底板下病害(疏松、脫空)等。
(4)采用回彈法無(wú)損檢測隧道襯砌混凝土強度,采用試劑法檢測混凝土碳化深度。
(5)通過(guò)目測、拍照,采用裂縫寬度測量?jì)x、超聲波法和鉆孔取芯法對隧道襯砌、支墩、錨固墩混凝土裂縫及露筋進(jìn)行檢測。
(6)采用激光斷面檢測系統對隧道襯砌凈空斷面進(jìn)行檢測,采用全站儀對隧底中心高程和支墩、錨固墩進(jìn)行定位測量。
(7)采用鋼筋位置測定儀檢測鋼筋保護層厚度。
(8)通過(guò)目測、拍照方式調查隧道滲水情況、斜井洞口以及附屬設施安全狀況;隧道內取水樣檢測滲水水質(zhì)。
(9)綜合評價(jià)隧道襯砌脫空、混凝土強度、隧道結構安全性能。
(10)出具檢測評價(jià)報告并提出需修復的缺陷點(diǎn)位置及維修保養建議。
隧道本體結構檢測路線(xiàn)如圖 2所示。
圖 2 東江水下穿越隧道本體結構檢測路線(xiàn)框圖
2.2 檢測結果
(1)地質(zhì)雷達法完成左側墻、左拱腰、拱頂、右拱腰、右側墻5條測線(xiàn)(1826 m/條)和500 m底板非積水區共計10 956 m襯砌檢測,襯砌與圍巖接觸[2]異常(疏松、脫空)77處。由于竣工資料缺失,檢測數據無(wú)法與竣工數據對比分析。
(2)隧道北岸斜巷段里程K1+520 m~ K1+790 m、南岸斜巷段里程K0+240 m~K0+445 m與平巷段里程K0+446 m~K1+521 m(南岸進(jìn)洞口起點(diǎn)里程為0+000)底板受水流影響區域,沖擊映像法檢測底板下病害(疏松、剝離、脫空)異常102處。其中K0+340 m~K0+445 m和K1+441 m~K1+521 m兩處,檢測結果顯示底板混凝土質(zhì)量均較差,前者大部分區域已剝離、部分區域出現脫空,后者底板整體出現疏松和脫空狀態(tài),缺陷斷面檢測結果分別如圖 3、圖 4所示。
圖 3 K0+340 m~ K0+445 m底板檢測結果
圖 4 K1+441 m~ K1+521 m底板檢測結果
(3)利用回彈法檢測隧道14個(gè)斷面共計70個(gè)測區,襯砌混凝土強度最小值4.5 MPa、最大值30.8 MPa。試劑法檢測混凝土碳化深度均值為1.14 mm。結果表明部分襯砌混凝土強度不足。
(4)檢測發(fā)現315處襯砌裂縫(包含環(huán)向、橫向、縱向),平均寬度0.68 mm、平均深度307.8 mm。斜巷段多為環(huán)向裂縫、平巷段多為縱向裂縫,大部分裂縫充滿(mǎn)填充物,部分裂縫出現滲水、滲泥等現象。
(5)激光斷面檢測系統檢測37個(gè)凈空斷面,以工程設計斷面作為標準斷面,發(fā)現6個(gè)存在輕微變形,結果如表 1所示。
表 1 東江水下隧道凈空斷面檢測結果匯總表
(6)全站儀檢測37個(gè)凈空斷面中心高程和支墩、錨固墩定位;以南岸進(jìn)洞口外布設的基準點(diǎn)向洞內布設水準路線(xiàn),由洞口向隧道內測量20個(gè)點(diǎn),對隧底中心高程測量結果(圖 5)表明,隧道中心線(xiàn)未發(fā)現明顯的變形變位。檢測支墩和錨固墩,未發(fā)現明顯位移;部分支墩和錨固墩底部存在沖蝕現象且混凝土強度偏低,其中斜巷段的支墩和錨固墩底部四周沖蝕較為嚴重。
圖 5 東江水下隧道隧底中心高程測量結果
(7)目測法檢測46個(gè)凈空斷面露筋情況,每個(gè)斷面布置5條測線(xiàn),每條測線(xiàn)上測點(diǎn)間距為20 cm。測得鋼筋保護層最大厚度95 mm,最小厚度11 mm,F場(chǎng)目測部分里程段鋼筋保護層混凝土剝離,出現結構露筋、銹蝕等現象。
(8)隧道共發(fā)現49處滲水點(diǎn),部分拱頂滲漏水嚴重,每處滲水量達60~100 L/min。水樣及淤泥中腐蝕性因子檢測結果如表 2所示,顯示所有腐蝕性因子腐蝕等級均為微弱。
表 2 東江水下隧道滲漏水中腐蝕性因子檢測結果
2.3 分析評價(jià)
Q/GGWXQ 290―2021第9.1節將隧道結構按照完好(I)、良好(II)、合格(III)、不合格(IV)和危險(V)分為五級。I~III可常規保養或者小修,IV和V應進(jìn)一步評估后修復。根據本次檢測結果,東江水下隧道結構評價(jià)結果如表 3所示。最終隧道總體狀況評定為III級,判斷目前東江水下隧道為合格狀態(tài)。
表 3 東江水下隧道本體結構評價(jià)結果
3 結論與建議
(1)東江水下隧道本體結構合格,不需要立刻處理。但今后管道運行中需要密切關(guān)注穿越隧道的滲漏水以及由此引起的襯砌脫空病害的發(fā)展。
(2)針對部分襯砌嚴重脫空區域,建議選取適當工藝修復,以增強隧道安全性能。
(3)隧道存在較為嚴重的漏水病害,表現為襯砌與圍巖連接處存在脫空異常,建議進(jìn)行加固和密封處理。
參考文獻:
[1]胡文君,陳海鵬,馬紅,等.管道隧道Ⅵ級圍巖試驗段支護結構的穩定性分析—以“西氣東輸”二線(xiàn)東江水下隧道為例[J]. 天然氣工業(yè),2012(01):85-89.
[2]孫勇,王武斌.油氣管道穿越工程隧道襯砌質(zhì)量檢測技術(shù)[J]. 四川建筑,2013(01):159-161.
作者簡(jiǎn)介:柳雄,1986年生,工程師,主要從事工程項目管理、油氣管道保護、管道完整性管理等工作。聯(lián)系方式:13477711311,376547840@qq.com。
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