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管道研究

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離心式壓縮機傳感器線(xiàn)纜漏油及密封改進(jìn)

來(lái)源:《管道保護》2023年第4期 作者:馮桃寧 龐樹(shù)紅 宋團飛 時(shí)間:2023-8-8 閱讀:

馮桃寧 龐樹(shù)紅 宋團飛

國家管網(wǎng)集西氣東輸甘陜輸氣分公司

 

摘要:壓縮機機殼穿線(xiàn)盒是傳感器線(xiàn)纜由壓縮機內到外的關(guān)鍵部件。隨著(zhù)壓縮機運行時(shí)間增加,機殼穿線(xiàn)盒產(chǎn)生不同程度的漏油現象。通過(guò)對穿線(xiàn)盒線(xiàn)纜密封件的改進(jìn),解決了生產(chǎn)現場(chǎng)普遍存在且難以根治的漏油問(wèn)題,降低了員工勞動(dòng)強度,減少了潤滑油漏失,為天然氣管道壓縮機可靠性及安全運行提供了保障。

關(guān)鍵詞:離心壓縮機;接線(xiàn)盒;傳感器線(xiàn)纜;潤滑油;漏油

 

離心式壓縮機組對長(cháng)輸天然氣管道進(jìn)行增壓,以保證天然氣高效地按照一定的壓力和流量向下游輸送。為保障壓縮機安全平穩運行,需通過(guò)振動(dòng)、溫度、轉速等傳感器對壓縮機運行參數進(jìn)行采集、監控。傳感器線(xiàn)纜通過(guò)壓縮機機殼穿線(xiàn)盒接入現場(chǎng)接線(xiàn)箱,再接入到控制柜從而實(shí)現控制器對傳感器數據的采集。壓縮機運轉部位需潤滑油系統進(jìn)行潤滑、冷卻,機殼內會(huì )產(chǎn)生較高溫度的油氣混合物,油氣附著(zhù)在線(xiàn)纜,由于接線(xiàn)盒密封不良,滲漏到穿線(xiàn)管直至現場(chǎng)接線(xiàn)箱內(圖 1)。


1 壓縮機傳感器線(xiàn)纜布置部分結構示意圖

面對上述問(wèn)題,目前常用的解決辦法是員工定期清理接線(xiàn)箱內積油,若不定時(shí)清理積油,線(xiàn)纜浸泡在凝析油中,導致線(xiàn)纜橡膠保護層乳化,影響傳感器數據傳輸。在清理積油過(guò)程中可能誤觸碰關(guān)鍵傳感器線(xiàn)纜造成壓縮機異常報警或停機,影響長(cháng)輸管道輸氣效率。本文針對上述問(wèn)題進(jìn)行相關(guān)分析,并提出解決辦法。

1  傳感器線(xiàn)纜漏油原因分析

目前傳感器接線(xiàn)盒通過(guò)螺紋連接方式安裝在壓縮機機殼上,主要是壓力調整式密封盒,其結構部件是由接線(xiàn)盒外殼、穿線(xiàn)孔、緊固螺母、壓緊螺母、密封塞等組成(圖 2)。


2 穿線(xiàn)盒

造成壓縮機機殼穿線(xiàn)盒密封失效的因素很多,經(jīng)過(guò)對現場(chǎng)GE壓縮機、沈鼓壓縮機、MAN壓縮機等多種常見(jiàn)離心式壓縮機傳感器接線(xiàn)盒漏油問(wèn)題分析研究,發(fā)現造成穿線(xiàn)盒漏油的原因有以下幾個(gè)方面。

(1)密封塞形變度不易把控。壓緊螺母未擰緊,導致密封塞形變不夠,密封塞與傳感器線(xiàn)纜之間間隙較大,會(huì )通過(guò)其間隙滲漏到穿線(xiàn)盒及穿線(xiàn)管內,形成冷凝油積液。隨著(zhù)壓縮機運行時(shí)間增加,積液聚集逐漸增多最后流向現場(chǎng)總線(xiàn)接線(xiàn)箱內。若壓緊螺母緊固過(guò)度,易導致密封塞形變嚴重,損傷線(xiàn)纜保護層,降低傳感器使用壽命,甚至超過(guò)形變極限,密封塞破損,掉入壓縮機機殼內,造成生產(chǎn)事故。

(2)雙線(xiàn)纜之間有間隙。由于壓縮機葉輪轉軸、軸瓦、止推軸承等部件需檢測數據較多,因此在穿線(xiàn)孔中有2根或3根線(xiàn)纜從密封塞同一孔洞中穿出,導致線(xiàn)纜之間間隙無(wú)法通過(guò)擠壓密封塞的方式進(jìn)行密封,往往采用密封膠填充,但由于壓縮機運行時(shí)有振動(dòng)、高溫、油氣侵蝕等不良環(huán)境的產(chǎn)生,使密封膠失效,油氣從線(xiàn)纜間隙中竄出,流經(jīng)穿線(xiàn)管到接線(xiàn)箱內。

(3)油氣串流保護層內。為保障壓縮機傳感器使用壽命及傳輸數據的準確性,所有傳感器線(xiàn)纜外層均有保護層,由于傳感器檢測元件與延伸線(xiàn)纜材質(zhì)不同和加工原因導致接口處有縫隙,機殼內腔的油氣會(huì )竄入縫隙或線(xiàn)纜保護層破損處,到達接線(xiàn)箱或機殼接線(xiàn)盒外部線(xiàn)纜接頭處,再通過(guò)穿線(xiàn)管到達接線(xiàn)箱。

2  治理措施

對壓縮機機殼穿線(xiàn)盒漏油頑疾問(wèn)題,要認真檢查,通過(guò)對漏油的各種原因查擺,找出病因,對癥下藥。

(1)增設密封塞支撐片。為了防止因壓緊螺母緊固過(guò)度,導致密封塞破損,在密封塞底部加裝帶有孔洞的不銹鋼圓形支撐片,厚度為1.5 mm,直徑等于穿線(xiàn)孔底部凸臺外徑,在密封塞頂部同樣加裝同規格的支撐片,避免壓緊螺母直接作用在密封塞上,使得壓緊螺母的壓力先作用在支撐片上,再由支撐片均勻作用于密封塞,使其與線(xiàn)纜擠壓受力均勻,達到良好的密封效果。

(2)改造密封塞穿線(xiàn)模式。對于2條及以上的穿線(xiàn)密封塞,改變其原有的單孔穿線(xiàn)模式,采用獨立穿線(xiàn)模式。根據線(xiàn)纜數量和直徑對同尺寸無(wú)孔洞的密封塞進(jìn)行打孔,孔徑為剛好穿過(guò)線(xiàn)纜為原則。這樣每根線(xiàn)纜都是獨立的孔洞穿過(guò),再通過(guò)擠壓密封塞使得每根線(xiàn)纜受力均勻,線(xiàn)纜間隙密封充實(shí)(圖 3)。


3 改進(jìn)后的穿線(xiàn)盒

(3)改進(jìn)線(xiàn)纜保護層。對于線(xiàn)纜保護層竄油問(wèn)題,需要仔細觀(guān)察才能發(fā)現,因為保護層與線(xiàn)纜間隙很小,滲漏油現象不明顯。為徹底根治該現象,在壓縮機機殼拆卸后,將穿入穿線(xiàn)盒之前的線(xiàn)纜保護套切割,用耐油熱縮套替代原有保護層,用熱風(fēng)槍加熱熱縮套使其受熱收縮,緊密貼合在被拆除保護套線(xiàn)纜部位,在高溫油氣作用下熱縮套更加貼合在線(xiàn)纜上,使得熱縮套與線(xiàn)纜之間無(wú)縫隙,油氣無(wú)法進(jìn)入線(xiàn)纜保護層,從而實(shí)現密封效果。

3  結語(yǔ)

將改進(jìn)后的離心壓縮機傳感器穿線(xiàn)盒分別應用在GE壓縮機、沈鼓壓縮機、MAN壓縮機后,經(jīng)過(guò)長(cháng)達1年多的驗證,未在傳感器線(xiàn)纜接線(xiàn)箱內發(fā)現積油現象,取得非常好的效果,基本治理了傳感器穿線(xiàn)盒漏油問(wèn)題。該方法降低了員工清潔積油維護勞動(dòng)量,提高了傳感器使用使用壽命,減少了潤滑油滲漏造成的環(huán)境污染。


作者簡(jiǎn)介:馮桃寧,1987年生,西氣東輸甘陜輸氣分公司輸氣工高級技師(助理工程師),本科,主要從事機械設備壓縮機管理工作。聯(lián)系方式:15109220946,1143548477@qq.com。


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